永磁搅拌装置成功“入驻”204车间 科技赋能助力公司降本增效

时间:2025-09-17

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面对当前繁重的生产任务与降本增效的紧迫要求,近日,永磁搅拌装置在204车间实现全面推广应用,为保障生产连续性、提升经济效益提供了全新解决方案。

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在204车间的焙烧-浸出工序中,高效搅拌是保障稀土硫酸盐充分溶解的核心环节。然而,原有316L材质圆盘涡轮搅拌器存在耐用性不足、故障频发的问题,频繁的检修不仅占用紧张的生产工期,更对整体生产的稳定性和连续性构成严重威胁。2024年,为解决这一瓶颈,稀土研究所与204车间组建专项团队,从材料科学与流体动力学两方面入手,开展深度技术攻关。通过比对不同材质在复杂物料环境中的耐腐蚀与耐磨表现,并借助CFD流场模拟技术对搅拌形式进行系统优化,团队最终创新性地提出以2507双相不锈钢六斜叶开启涡轮搅拌器替代原有设备,并配套高效节能的永磁直驱电机,实现搅拌系统的革命性升级。

2025年上半年,在稀土研究所、204车间、机动能源部协同合作下,该成果实现全面推广与产业化应用,成效显著。搅拌器使用寿命延长至1年以上,维护频次大幅下降,搅拌效率显著提升,节能效果比较明显。此外,因设备故障导致的非计划停产显著减少,综合能耗与维护成本明显下降,产能利用率与产品质量稳定性实现同步提升,为车间高效、稳定、低碳运行奠定了坚实基础。

下一步,稀土研究所将持续围绕“降本、增效、绿色” 核心目标,聚焦关键领域加大科研攻关力度,以精细化思维优化生产流程,加速关键技术成果的转化与落地应用,着力构建多场景、全链条的技术赋能体系,以创新动能推动公司迈向高端化、绿色化、智能化发展新阶段。