工艺改进创效益
严抓细管促降耗
时间:2026-02-05
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近期,204车间充分发挥工艺改进优势,紧抓生产过程管控,强化岗位操作,深入挖潜增效,大幅降低了排渣REO含量,实现了经济效益和社会效益双赢。
针对水浸外排渣REO含量控制难题,204车间和稀土研究所成立攻关小组,积极探索和研究,对现有生产工艺进行一系列改进和完善,通过实施细颗粒铁粉在焙烧系统推广使用、水浸两步中和的推广应用、水浸涡螺式离心机在固液分离中的推广应用等项目,不断摸索工序最佳工艺控制指标,固化各控制点最优工艺参数,取得了良好的效果。
同时,204车间加强生产节点监督和管控,抓主抓重,焙烧工序聚焦降低酸矿比、窑尾温度、天然气消耗等重点,不断提高设备有效作业时间,持续提升产能和稳定精矿焙烧效果,为降低排渣含量创造条件。水浸工序以“稳定两步中和操作、精细洗渣管控”为主线,积极开展日常生产管理,持续降低排渣含量。车间、工段两级监督和落实工艺纪律的执行,逐层分解责任,责任落实到人,抓实、抓细,严肃考核,为顺利生产提供保障。
目前生产线工艺运行稳定,水浸液质量稳步提升,排渣REO含量明显降低,各项原材料单耗下降。下一步,204车间将持续优化产线工艺,深挖内部潜力,不断提升产能,降低成本,为公司高质量发展奠定基础。