以技术创新赋能质量提升 金属车间稀土电解槽自动出炉系统稳健运行
时间:2025-10-24
来源:
作者:
查看: 次
近期,金属车间在技术创新驱动质量提升的实践中取得显著成果,其自主应用的稀土电解槽自动出炉系统,凭借长期稳定的运行表现与多元效益,成为车间推进智能制造、夯实产品质量根基的重要突破,为企业高质量发展注入强劲动力。

该系统自投用以来,已连续稳定运行7 个月且无重大故障,彻底改变传统人工出炉模式,以自动化、标准化重塑作业流程。系统单次作业周期控制在90秒内,虽较传统人工出炉的60秒略长,但精准可控的操作规避了人工波动,减少人为因素对电解炉况的干扰,优化了电解槽料比,为工艺稳定与产品质量提供支撑。
关键性能上,自动出炉机械手精准可靠,可连续完成 4 次坩埚夹取,提埚准确率超 99%。这不仅降低人工失误引发的误差与风险,还保障了出炉过程稳定,推动稀土金属产品质量一致性大幅提升。
降本增效方面,机械手采用新型耐热钢材,寿命显著延长,单套可服务4台电解炉且持续使用3个多月。对比传统出炉钳,每台电解槽需单独配备,且每周需维修,耗费成本与工时,该系统减少备件损耗与焊材消耗,降低维修工作量及综合成本。
人机协同优化更凸显系统优势。操作人员从重复重体力劳动中解放,转而专注电解工艺参数监控与炉况精细化调整,让生产监控更精准、调整更及时,增强流程稳定性与可控性,为质量提升提供保障。
目前,依托该系统,金属车间稀土金属产品优质率连续稳定在93%以上,实现“以技术换质量、以自动化促效益”。下一步,金属车间将总结经验,深化技术创新理念,推进生产智能化、标准化,以更多成果推动质量升级,筑牢企业高质量发展根基。