工艺优化破瓶颈 201车间纯镧产品质量大幅提升
时间:2025-07-18
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201车间222工段原生产工艺流程中,低钙镁氯化稀土与氯化片溶液进入12#线进行萃取分离,前端产出的部分高镧镧铈液(La%≥90%)需进一步输送至11000t纯镧分离线进行分离提纯。但近期受水浸液原料供应不足影响,氯化片投入量持续增加,导致氯化稀土料液中中钙(Ca)、钠(Na)等杂质含量偏高,且在后续分离过程中杂质不断累积,最终影响纯镧产品的质量,对下游工序及客户满意度造成不利影响。
面对这一难题,201 车间技术团队突破传统思路,创新提出解决方案,将12#线产出的高镧镧铈液引入11#线作为皂料,巧妙地利用稀土皂段的特性,高效将钙、钠、镁等杂质离子排出体系,实现了杂质与目标稀土元素的精准分离,从源头阻断杂质累积。产线改造完成后,氯化镧产品杂质含量大幅下降,钙含量从 3g/L 降至 0.5g/L,降幅达 83.3%;钠含量从 1g/L 降至 0.15g/L,降幅达 85%。
此次 11# 线工艺优化的成功,不仅有效解决了氯化片消耗引发的杂质累积问题,更显著提升了氯化镧产品的纯度与质量稳定性。下一步,201 车间技术团队将持续深化技术创新,深挖各生产线潜力,通过精细化调整工艺参数,不断提升生产效率与产品纯度,为公司高质量发展提供有力支撑。