清凉“智”造破高温困局——201车间顺利完成碳酸氢镁制备及硫酸镁废水回用降温改造项目

时间:2025-05-27

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当夏日热浪席卷而来,制约碳酸氢镁制备工艺的“温度考验”随之升级。201车间碳酸氢镁制备及硫酸镁废水回用降温改造项目顺利完成,新增凉水塔高效投入使用,精准破解碳酸氢镁制备过程中的“高温”困境,实现生产单耗显著降低,为绿色高效生产注入“清凉动力”。

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在碳酸氢镁项目运行中,温度是稳定碳酸氢镁浓度的关键。项目设计阶段采用“工业冷冻机+列管换热器”的方法对氢氧化镁浆液进行二次降温,但存在列管换热器易堵塞、工业冷冻机运行成本高的问题。随着产能提升,碳化塔温度无法满足工艺要求,供204工序的硫酸镁废水也需降温处理。为找到有效的降温解决方案,车间技术骨干团队系统梳理了降温关键程序,提出碳酸氢镁制备及硫酸镁废水回用降温改造项目。核心措施是将冷却氢氧化镁浆液改为冷却中和后的硫酸镁废水,并在工艺前端新增一台凉水塔,对硫酸镁废水进行针对性冷却,从而降低体系的整体温度。

5月中旬,新增凉水塔正式投入使用,成功解决了碳酸氢镁制备的温度难题,确保了碳化塔中碳酸氢镁浓度的稳定。通过新旧两套凉水塔的组合降温,体系温度从45℃降至32℃,有效抑制了碳化塔内的高温副反应,解决了列管换热器堵塞问题。二氧化碳单耗下降4.8%,年经济效益达36万元。同时,停用工业冷冻机后,每年可节省电费150万元。

此次项目改造,不仅是设备的新增,更是车间在碳酸氢镁制备降温技术上的重大突破。下一步,201车间将继续以技术创新为引擎,聚焦工艺流程优化与精准化成本管控,向着资源利用最大化的目标全速迈进,让每一次技术改造都成为降本增效的“硬核支撑”!